<abbr id="ueqqw"></abbr>
<button id="ueqqw"><source id="ueqqw"></source></button>
  • <cite id="ueqqw"></cite>
  • <dfn id="ueqqw"><optgroup id="ueqqw"></optgroup></dfn>
    <button id="ueqqw"><fieldset id="ueqqw"></fieldset></button>
    <button id="ueqqw"></button>
    您好,歡迎訪問河南宏達(dá)振動電機(jī)有限公司網(wǎng)站
    熱門關(guān)鍵字:振動電機(jī)防爆振動電機(jī)振動平臺三維振動平臺振動給料機(jī)
    宏達(dá)振動產(chǎn)品HongDa Product
    宏達(dá)振動電機(jī)
    宏達(dá)振動平臺
    宏達(dá)倉壁振動器
    宏達(dá)振動篩
    宏達(dá)振動給料機(jī)
    技術(shù)文獻(xiàn)
    步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)控制的問題也越來越多的浮出水面2015-09-10

    步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)控制的問題也越來越多的浮出水面發(fā)布時(shí)間:2009-5-18 20:03:50 來源:站外     步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)問題是多方面的。我們在球軸承內(nèi)圈溝磨床做過分析研究,先后試過國內(nèi)幾個(gè)品牌的步進(jìn)電機(jī),發(fā)現(xiàn)兩個(gè)系統(tǒng)的不同步現(xiàn)象很嚴(yán)重。不同步誤差測試從PLC、位控模塊、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器和步進(jìn)電機(jī)開始。 

        滾珠絲杠導(dǎo)程4mm,諧波減速器減速比為1:80,步矩角為0.9°。 

        步進(jìn)電機(jī)的重復(fù)定位誤差已經(jīng)超過機(jī)床精度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的3倍。按照脈沖當(dāng)量為0.125μm計(jì)算,工作臺累計(jì)重復(fù)定位誤差在20次已經(jīng)達(dá)到0.003。表1的數(shù)據(jù)說明不僅僅是步進(jìn)電機(jī)的誤差,機(jī)械系統(tǒng)的誤差更加明顯。 

        我們分析了這臺機(jī)床的進(jìn)給機(jī)構(gòu)和補(bǔ)償機(jī)構(gòu),發(fā)現(xiàn)機(jī)械問題也比較嚴(yán)重。第一,滾珠絲杠公稱直徑偏小(Φ20),精度等級3級偏低,而且手感爬行現(xiàn)象較為嚴(yán)重;第二,進(jìn)給快跳油缸和滾珠絲杠設(shè)計(jì)過定位,裝配位置偏差無法消除;第三,諧波減速器和滾珠絲杠只有螺釘鎖緊沒有鍵連接或銷鏈接;第四,沒有采用滾珠絲杠軸承等等。 

        接著我們又分析了該機(jī)床的電氣系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)變頻器、變壓器和步進(jìn)電機(jī)控制器擺放偏近,從PLC輸出的數(shù)據(jù)線電纜沒有屏蔽,配盤的強(qiáng)電和弱電電纜混裝等等問題。這些問題都是影響步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)不穩(wěn)定的因素。,脈沖當(dāng)量為0.125μm。


    收縮
    • 電話咨詢

    • 0373-2632855
    • 13072638986
    国产美女极度色诱视频www,69偷拍亚洲另类无码专区,中文久久精品无码色,亚洲日韩一区二区午夜福利蜜桃
    <abbr id="ueqqw"></abbr>
    <button id="ueqqw"><source id="ueqqw"></source></button>
  • <cite id="ueqqw"></cite>
  • <dfn id="ueqqw"><optgroup id="ueqqw"></optgroup></dfn>
    <button id="ueqqw"><fieldset id="ueqqw"></fieldset></button>
    <button id="ueqqw"></button>